3月15日,京隆發(fā)電公司#2爐B磨煤機(jī)噴嘴環(huán)改造工程順利完成。至此,我公司已有4臺(tái)磨煤機(jī)噴嘴環(huán)進(jìn)行了改造。通過改造不僅解決了磨煤機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定的問題,并對(duì)降低磨煤電耗和通風(fēng)電耗、增加磨輥等易磨損部件的使用壽命、延長(zhǎng)檢修周期、降低維護(hù)費(fèi)用等方面,都起到了積極的作用。經(jīng)過改造每年可節(jié)約大修費(fèi)和維護(hù)費(fèi)102.8萬元,有效提高了設(shè)備可靠性和經(jīng)濟(jì)性。
由于受煤炭市場(chǎng)大環(huán)境的影響,導(dǎo)致京隆發(fā)電公司鍋爐實(shí)際煤種嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,為了緩解供煤緊張,2010年以來京隆發(fā)電公司進(jìn)行了高水分、低熱值的褐煤摻燒,因此致使鍋爐制粉系統(tǒng)相對(duì)出力不足,磨煤機(jī)滿足不了正常的負(fù)荷需求,并且長(zhǎng)期處于無備用磨煤機(jī)的狀態(tài),為磨煤機(jī)檢修維護(hù)也帶來極大困難。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視這一情況并大力開展磨煤機(jī)改造工作,為保證技術(shù)改造工作的順利進(jìn)行,京隆發(fā)電公司于2010年8月成立了以總經(jīng)理安宏文為組長(zhǎng)的鍋爐技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組。借鑒有關(guān)磨煤機(jī)改造經(jīng)驗(yàn),編制詳細(xì)的改造、施工技術(shù)方案,有針對(duì)的解決技術(shù)難題。在做好了充分的準(zhǔn)備后,于2010年11月開始第一臺(tái)磨煤機(jī)的改造。
在改造過程中,京隆發(fā)電公司嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān),在細(xì)節(jié)上嚴(yán)加要求,通過三級(jí)驗(yàn)收,將質(zhì)量控制到最優(yōu)。主要改造項(xiàng)目有:靜環(huán)由原來的鑄件變?yōu)殂T焊件,降低制造成本,設(shè)計(jì)上結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、方便加工、不影響以后襯板、噴嘴的更換;靜環(huán)傾斜15°角,便于形成旋轉(zhuǎn)風(fēng),減少機(jī)殼磨損;靜環(huán)外壁貼上新型的耐磨材料,延長(zhǎng)了靜環(huán)的使用壽命;葉片的內(nèi)傾斜角度40°,沖刷磨損區(qū)采用耐磨材料制成;旋轉(zhuǎn)噴嘴由原來的鑄件變?yōu)楹附蛹?,增大了通流面積,并可根據(jù)煤質(zhì)再次調(diào)整;旋轉(zhuǎn)噴嘴結(jié)構(gòu)采用喇叭口型式,利于石子煤的排出;增大噴嘴通流面積,降低了噴嘴處的流速,減少了對(duì)噴嘴處的沖刷。同時(shí)可以允許較大的一次風(fēng)量通過,提高了磨煤機(jī)的干燥能力。
在階段性改造結(jié)束后,京隆發(fā)電公司技術(shù)人員對(duì)改造效果進(jìn)行分析、總結(jié),并參照電科院、設(shè)備制造廠意見,對(duì)后幾臺(tái)磨煤機(jī)的改造方案和實(shí)施方案工作進(jìn)行優(yōu)化,利用QC手段,對(duì)改造過程實(shí)行質(zhì)量控制,實(shí)現(xiàn)完整的PDCA循環(huán)。通過這一系列的改造提升了磨煤機(jī)的出力、降低了電耗和通風(fēng)電耗、為磨煤機(jī)輪修提供了充足的時(shí)間,而且避免了由于風(fēng)壓過高造成的一次風(fēng)機(jī)失速,對(duì)于提高鍋爐整體穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性有著重要的作用。通過這4臺(tái)磨煤機(jī)的改造,不但為后續(xù)改造工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),也使我公司摻燒褐煤水平邁上一個(gè)新臺(tái)階。
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