寧東發(fā)電公司雙機自投產(chǎn)以來,發(fā)電機氫氣純度低的問題一直困擾著生產(chǎn)人員。為了保證發(fā)電機氫氣純度在合格范圍內(nèi),避免氫氣純度低對發(fā)電機絕緣產(chǎn)生不利影響及降低發(fā)電機效率,需經(jīng)常對發(fā)電機內(nèi)氫氣進行提純操作(即補入新鮮氫氣,排出部分不合格氫氣),此項操作浪費大量氫氣,并因氫氣是可燃氣體,在操作時存在發(fā)生安全事故的隱患。
為此,發(fā)電部進行多方論證和試驗,最終確定是發(fā)電機氫干燥器自動排水閥排水不暢造成氫氣純度降低。在設(shè)備部汽機專業(yè)室的大力配合下,將1號機氫干燥器自動排水閥改為手動排水,在改造后的兩個月,1號發(fā)電機從未進行提純操作,氫氣純度始終保持在98%以上。經(jīng)測算,此項小改造投資5000元,而改造后全年可減少氫氣耗量18000多立方,創(chuàng)造直接效益39600元,一個半月內(nèi)可收回成本,并間接降低了制氫設(shè)備的工作時間和工作人員的勞動強度,改造效益顯著。
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